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职工“五小”创新成果展示:干式料配料下料程序改造

来源:唐山市外私企工会 开平区总工会 时间:2025-09-05

  成果简介:干式料配料下料程序是生产中原料预处理阶段的核心程序。通过对该程序进行改造,优化下料逻辑,实现了生产效能与设备寿命的双重提升。打破原有3#、4#、5#计量斗先配完先打开”的下料模式,重新设计程序逻辑:优先让4#、5#计量斗按“先配完先下料”原则运行,确保细粉类物料优先进入输送环节;将1#、2#、3#颗粒料计量斗联动,实现三者同步下料,避免单一计量斗下料导致的流程拥堵。 

  解决的关键问题:1.设备损耗严重问题:原模式下3#计量斗(含橄榄石3-5等骨料级配)几乎始终先打开,颗粒料对1#2#搅拌区过渡斗蝶阀造成强烈冲刷,导致蝶阀开关困难、寿命缩短,平均每3个月需更换1个。2.配料效率低下问题:原流程每斗料皮带输送时间约330秒,输送节奏慢,且颗粒料与细粉混合下料易引发流程卡顿。3.溢料风险问题:原下料逻辑易导致物料在皮带及成品仓泵内堆积,存在溢料隐患,影响生产连续性。 

  创造效益:1.降低设备维修成本,延长使用寿命。细粉优先下料减少了颗粒料对成品仓泵、过渡斗的冲刷,蝶阀开关恢复顺畅,使用寿命显著延长;同时设备维修率大幅下降,减少了维修耗材与人工成本。2.提升产能,节约能耗。每斗料皮带输送时间从330秒缩短至210秒,单日皮带滚筒电机工作时间减少约2小时,不仅提升了配料效率,还降低了电能消耗,间接增加了日产能。 

  成果完成人:李长青 

  所在单位:河北国亮新材料股份有限公司 

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